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热电车间白泥掺烧自主改善项目节支24万元

作者: 张其杰   发布日期: 2022年08月04日   来源: 未来能源
公司自主改善活动开展以来,热电车间主动思考、积极作为,实施《锅炉掺烧白泥》项目,在保证锅炉系统稳定运行的前提下,有效降低燃煤成本和固废的处理费用。上半年,车间白泥累计掺烧量达到2241.45吨,节约处理费用约18.81万元、渣仓库容费用5.33万元。

白泥是公司为了实现生产回用水循环使用,在去除生产水中的杂质时产生的沉淀污泥,通常运至渣场存放,达到额定库容时予填埋处理,每天产生量约60吨,处理每吨白泥的费用约85元。
热电车间紧盯成本管控关键环节,针对白泥处置问题,组织技术人员设计《锅炉掺烧白泥》项目,制定7种气化细渣、白泥掺烧方案,通过科学试验、合理掺配,最终获得最佳掺烧处置方案。
目前,公司每日回用水处理产生的白泥全部运送至锅炉装置中,按照比例掺到锅炉燃料煤中,通过磨煤机研磨后进入炉膛燃烧,实现了白泥“减量化、无害化”处理和再利用,有效解决了白泥处置难题,同时还降低了锅炉脱硫系统液氨消耗。
据了解,热电车间《锅炉掺烧白泥》提案在山能化工一季度自主改善分享会获得一等奖,并作为创新典型在化工板块得到推广。
通过自主改善活动尝到“甜头”的热电车间,表示将继续突破创新,深挖内潜,不断提升精益管理水平,策划实施“空冷岛冲洗水自动控制运行方式”、“蒸汽管网凝液管线改造”等节能项目,进一步提升热电系统经济运行能力,为公司胜利完成生产经营各项任务目标作出最大贡献。