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精益管理出新招 节能降耗显实效-未来能源煤制油系统凝液回收改造工作侧记

作者: 杜锁 马建雄   发布日期: 2021年12月07日   来源: 未来能源

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“现在,系统每小时能增加凝液回收量20方到30方,这部分介质有一定的温度和压力,还可以再利用。我们把油品精制和合成装置上退下来的空冷器,根据管网压差、高度差的特点安装到其它界区,用于给凝液降温降压解决了管道水击震动的问题。”杜锁说。他们还将回收的凝液作为热源引至部分换热站,充分利用余热,为厂区冬季采暖使用,真正把回收到的能量“吃干榨尽”,全年采暖期可以节约蒸气费用160万余元。

今年以来,面对煤炭价格暴涨的不利因素,未来能源公司坚持开源与节流、挖潜与增效并重原则,引导干部职工节约每一滴水、每一粒煤、每一度电,力求在精益管理挖潜降本工作方面取得新成效。据介绍,公司煤制油装置各项物料单耗明显降低,完全成本与2020年同期相比下降7%。他们开展修旧利废、减少外委工作累计创效3600多万元;实施的脱碳净化气分离器、低碳烃回收分离器排液改造,增加经济利益984万元;新建氨水提浓装置,实现氨气自产自用,不仅每年节约液氨采购费用700余万元,还将富余氨水对外销售增加收入80多万元;加强煤炭管理,开发新煤种,精细配比入炉煤,节约用煤成本2亿多元。此外,未来能源持续深化精细管理工作,围绕生产优化、效能提升梳理出26项节能项目,正在分步推进,多措并举提高系统经济运行水平。